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楼主 发表于:2018-03-16 11:28:58 回复 1楼 前段时间,小编了解到一家做铁渣加工的厂家,其圆锥破存在严重的磨损、打齿问题,每次的维修及经济损失就是不小的数目,但经过多方面的研究和改造,该厂家已成功解决此问题,恢复正常生产。若您也有同样的问题,不妨看看它是怎么做的吧! 1、背景PYY系列液压圆锥破是某公司铁渣生产线的核心设备之一,价值90万元。但生产中常出现磨损、打齿或其它严重故障,仅更换备件及维修费就在15万元左右,而且影响铁渣线的正常生产,造成直接或间接的经济损失较高。 2、产品型号为PYY1200/150,破碎锥大端直径为1200mm,给渣口宽度为150mm,最大给料粒度为130mm,排渣口调整范围为9-25mm,产量为45-120t/h,电动机功率110kw,过铁最大尺寸为65mm,机器总重量22.50t。 3、故障PYY1200/150型液压圆锥破卡铁情况较少,但是磨损、打齿现象非常严重,甚至是伞形齿被根切,造成机器无法正常运转。伞形齿被根切的情况如下图: 在改造前,该型号液压圆锥破检修频繁、检修时间长。一般15d左右(最短甚至10d)就需要检修一次,每次检修将近24h,甚至更长。当伞形齿被根切情况严重时,需要外购伞形齿,这样的检修时间就更长。由于圆锥破设备状态和检修的不可控,这样对渣铁筛分生产的计划安排和经济指标的完成都造成了极大影响,生产和销售经常被动。 4、原因分析经过分析认为,造成PYY1200/150型液压圆锥破打齿、磨损严重的因素有如下6个方面:
经计算,原因6不存在;原因2,铁渣物料规格是经筛板控制的,远低于130mm,均控制在110mm以内,该原因也可以排除;原因3实际进入圆锥破的渣铁物料在30t/h左右,远低于核定产量的45-120t/h,原因3也不成立。
5、解决对策结合铁渣生产线的实际情况,采取以下几种对策加以修整、改造:
6、使用效果自改造完成以来,在运行过程中,圆锥破设备运行平稳,各项测量参数完全可以满足正常生产需要。到目前为止,伞形齿表面基本没有磨损现象,极大地减少了堵料和卡死现象,未出现过伞形齿被根切的情况,圆锥破运行的时间也已超过圆锥破伞形齿上线维修周期。 此外,设备的日常检修次数及维护成本也有所下降,改造实施前,检修周期为20d左右(最短甚至10d),每次检修要24h左右。改造完成后,检修周期在90d(最长达到150d),每次检修只需4-6h,主要是润滑、检查紧固等常规性点检维护。据该厂家测算,降低设备维护、采购、人工等方面的直接经济效益和提高设备作业率增加的生产产量的间接经济效益两项可达200 万元以上,取得的实际效果和经济效益是非常显著的。 |